化纤公司 33H 机型改造井然有序扎实推进

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  本报讯 7月14日,为继续扩大节能减排效益,更好地适应市场的需求,化纤公司五车间33H机型加长改装正如火如荼地开展。这是继一、六车间宏源机的改装后,五车间正式迈出拆机加长改装的第一步。
  据了解,化纤公司自2009年开始提出节能降耗、节能减排的方针后,几年下来的成果显著,就去年一车间宏源机加长的改装结果来看,在节电、节能以及人员的安排上都有较好的表现,同时结合公司对各车间产品的合理规划,使得公司在节能减排,以及产品、机型的安排上更为精益求精。
  33H的加长改装不同于宏源机的加长,33H是 圏皮 式假捻,受TCS 圏张力控制。皮 式假捻全 圏靠两条皮 的接触压力来控制假捻效果,而正常的TCS只管控240锭,一旦加长,那么加长后的几个区就没办法实现张力管控,没有了管控,张力的高低,很容易造成切断。而不管控则对产品质量不能保证。33H的加长,不仅只是机台长度的增加,同时对电仪的软件、线路布控等也是一个严峻的考验。
  此次五车间33H机型的加长改装充分借鉴其他车间机台改装的经验,严格按照公司关于机台改装的要求实施。在六车间老33H机型改装的基础上,33H机型的加长改装在TCS的线路走线安排以及记录显示等方面充分借鉴其经验,并都做了很大的改良。此次改装在TCS管控上采取两台主机一台显示器的作业模式,对两面的所有锭位进行全方面张力监控,两面显示的切换由一个专门的切换器控制,在生产数据记录上,也由原六车间只能显示一面的数据改良到两面均可正常记录。此次改造,不仅达到了节能减排的目的,也在电仪改装技术上有了里程碑式的跨越。(沈军)

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