从“弃儿”到“宠儿”

  

  139#机是石化公司化纤公司二车间的其中一台机,它曾经是个人见人烦的“弃儿”,操作人员看到这台机因断纱高没人愿意去,车间对该机的生产状况也很是头疼,优等率低,机台调整时曾经要求搬到其它车间。
  139#机是村田公司在九十年代后期新开发出来的一种机型,目前全国只有三台机,我公司就有其中一台。
  看来这种机型设计时不太成熟,原制造公司也没再批量生产,与市面上相同的上万个相同机型类比来看,它才二个“兄弟”,真地有点象“弃儿”了.
  在车间里面,该机台也不受人喜欢,不仅备件难买维护成本高,而且生产的效率、指标也让车间很是头疼,总是拉后腿,看来“弃儿”是当定了。
  套用一句俗语:幸福的家庭都差不多一样的,不幸的家庭个有各的不幸。
  虽然该机型开发不太成功,有先天不足,但是设计之初总有它的先进理念和方法,退一步来说,该机型也是化纤公司175台中的其中之一,所以有必要让它发挥应有的作用,但这就是考验化纤的技术力量和管理能力的时候了。
  物极必反,否极泰来,事情总有慢慢转机的时候……
  首先,公司增加了设备投入,为发挥其效能,变换了规格,使用较好的原料与POY油剂。
  后来,生产过程的改进有很多技术和管理上的突破,诸如解决热箱结焦问题,通过较合理的试验与抓住关键敏感点,再次确认后取得成功,提速后所面临的上丝、接尾生产管理,原料的追踪、反馈与改进;还有那从该机操作人员、到保全、保全班长、品管、工艺人员、车间主任、部门经理等有序联动的提高切换成功率,从80%左右到目前的切换成功率95%左右,这所有的一系列生产改善等PDCA循环,体现了恒逸化纤技术人员、管理人员善于打硬战、懂布置、会分解、细落实、精检查、再跟进、能小结等工作作风和工作能力。
  通过公司上下的不懈努力,该机在比去年车速从630米/分钟提到680,再到730下,周报的优等率连续5周93%以上,最高一周96.8%,平均94.5%。看了这报表,二车间副主任工程师冷涛说,这是之前不敢想象的啊。
  该机从往前在车间总优等考核数据中,都是拉后腿的,到现在变成拉指标了,于是它已成了二车间的“宠儿”了!(涂辉胜)

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